近日,煤基合成油公司降氟系统成功从一级升级为二级。在经过设备调试与试验后,二级降氟系统圆满完成各项工艺指标,正式运行。此次改造不仅实现了氟离子去除效率的稳定提升,还降低了污泥产量、减少了药剂消耗。
此前,该公司原生化降氟系统面临着“加药量大、污泥产生量大”的双重压力,配套的板框压滤机产能已无法满足生产需求。为解决这一难题,该公司项目技术部和水处理车间经研究后,确定了“变废为宝、升级工艺”的改造思路——利用厂区闲置的水处理设施,将原有一级除氟工艺升级为二级除氟工艺流程,通过采用“高效沉淀池+平流池”的两级处理架构,从根本上降低系统产泥量,提升了除氟系统的稳定性。
此项改造在7月初完成,改造后水处理车间对系统运行稳定性、除氟效率及产泥量进行了监测调试,经对比,调试后该系统在“减泥、减药、稳水质”上效果显著。
从污泥产量来看,在进水量按每小时60立方米计算的情况下,系统每天产生含水率70.95%的泥饼同比减少20%,极大缓解了板框压滤机的运行压力,降低了污泥处置成本与环保风险。在药剂消耗方面,改造后的节约效果同样显著。按年运行300天计算,仅此一项便可为公司节约大量药剂采购成本。
(文 吴晓静)
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